基础油调合之中的一些问题
基础油顶线油量大
基础油种类余,油品替换剧烈。有所不同种类的基础油共用同一条管道。当设备替换为某种产品时,需对管道之中存储的油展开处理,以保证后续产品的质量。目前,基础输油管道的储油使用顶线作业,装置处在时隔生产状态。
打气之后,管道之中的残余油间接用全新油冲洗,使管道之中的部分原始油转入该类型的储罐,即该储罐。余下的成品油被迁移到高架油箱,直至管道之中的全新成品油全然代替旧有成品油。
顶层处理方法是处置管道之中的石油储存。顶管时间短,顶管油量小。顶线油品投产后需展开调合,质量指标及格。
原油质量的恶化影响基础油的质量
目前,燕化公司研磨的原油是自制的高酸值、低含硫的管道运送结合原油。与以前研磨的纯粹大庆原油相对,基础油的粘度指数减少,酸值增高。目前,基础油通常具备高酸值和低氧化稳定性,不合乎质量指标。
安装在线分析仪,接收油并间接结合
设备处在时隔制造之中,基础油间接传送至罐区,无需质量分析。在我们明白以前,油的所有指标以及与否及格都需由质检中心展开分析。提议在油路转入罐区的地方减少在线分析仪。
由于基础油制造之中粘度往往不及格,需调控的指标可以加装粘度研究仪并引进DCS系统,即时监控进油粘度。该装置制造的每批基础油的原油均已调合。
当装置稳定稳定行驶时,在线粘度研究仪测得的粘度不会有很小波动,可通过测的粘度对油展开合适处理。
如果装置进油的粘度不及格,油将间接运送到未来的混合罐之中。根据粘度、进油流量体积和罐区之内不合格油或顶线油制订调配方案。接管油时,将不合格油或顶线油泵入调合罐,根据调合方案展开调合。
加装粘度分析仪,在接管油时将黏度不及格的油混合,延长了整个混合过程的时间,使不及格油尽快结合,延长油料在罐区的储存时间,保证油料尽快投产,提升储罐的利用率。
将顶线改为吹扫,增加顶线油
当装置的处理方案更改为转换油类时,如果顶线改为吹扫,将管道之中的油吹扫至相适当类型的储罐不需顶线,也不造成顶线油。
传输空气可以于扫线手动。传输空气不易制取且价格低廉。油输送后,用传输空气吹扫,将受油过程改为扫线过程,并采用管线转入储罐展开吹扫。
但由于装置的时隔生产,在替换类型时没间隙时间,因此难以对管道展开吹扫。V-119和V-119a
同时将管线579引至基础油罐区,可减少一条全新管线,使V-119和V-119a引不同管线至基础油。
当设备切换处理方案时,在v-119和v-119a之间转换,从v-119或v-119a吹扫管道,将油品吹扫至适当品种的储罐,并将吹扫过程改为吹扫过程,从在线到储罐。洁净之后的管道将用作下一个方案切换。